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減速電機軸斷?運行工況分析

日期:2023-02-11 19:56:43瀏覽量:81503

減速電機軸斷

查閱減速機的運行檢修記錄,此次減速電機軸斷的高速軸為減速機原裝齒輪軸,斷裂前已累計運行5.5萬h。由高速軸的轉速1000r/min計算,得出減速電機軸斷前的累計循環次數為3.3×109次。2012年11月對減速機進行檢修,更換了3號瓦側軸承;2014年5月檢修,更換了4號瓦側軸承;2017年10月檢修,將軸承全部更換,但歷次檢修均未對斷軸進行無損檢測。

查閱減速機2017年5月~11月的軸承振動檢測記錄(車間自測),顯示其最大位移值為6×10-2mm(標準值8×10-2mm),未發現振動超標現象。運行期間,電機的電流值一直較為穩定,減速機未出現過載現象。

失效原因分析

由上述檢驗結果可知,斷軸的化學成分、基體硬度符合設計要求。由于減速機運行中無電流過載和振動異常等現象,且斷軸斷口的瞬斷區面積又較小,因此,可排除運行中異常工況波動引起減速電機軸斷的可能性。

宏觀檢驗發現,斷口整體呈多源疲勞斷裂特征,邊緣存在1~2mm的金屬剝離層(表面化合物層),疲勞裂紋正是起源于剝離層下,與金相檢驗發現的微裂紋位置相符合。

減速電機軸斷

由于軸表面化合物層與過渡層之間存在大量微裂紋和針狀組織,兩者的硬度值又相差較大(約30HRC),因此,在循環載荷的作用下,軸表層的微裂紋會逐漸擴展,造成表面化合物層出現剝落;剝落產生的缺口又會加劇應力集中,進一步促進裂紋的擴展,最終導致高速軸發生疲勞斷裂。

結語

某裝置7號鍋爐乙側磨煤機減速機高速軸的斷裂原因為制造質量不合格,導致其在運行中發生了疲勞斷裂。

建議

1)制造廠應加強對軸制造質量的控制,確保各項性能指標符合設計要求。

2)建議熱電廠對減速機低速齒輪軸進行表面無損檢測。

3)利用檢修時機,定期對高速軸進行表面宏觀檢查和無損檢測。

減速電機軸斷

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